輥磨減速機單臺自重106t,若返回
減速機廠家修復或按照正常程序訂購備件,整機運輸及齒輪備料按程序加工,工期至少需三個月。為了將損失降到最低,某公司一方面和設備制造廠家聯系,另一方面想辦法盡快修復齒輪軸及齒輪套,恢復生產。
某公司使用的此臺減速機為2008年在當時的加工能力下開發的最大的減速機,全國只生產了兩臺,因此,傘齒損壞修復難度較大。為了保護傘齒,在設計時,有意降低了鼓形齒即三件套強度,此處為減速機薄弱環節,易損壞。2010年制造廠家已將MLX420-01輥磨減速機升級為MLXSD420輥磨減速機,MLX420-01輥磨減速機停產后,備件、毛坯均沒有庫存,修復工期壓力更大。
在立足公司內部,確保修復后能夠穩定生產,并能縮短修復工期,降低損失,在鼓形齒及齒套的具體材料規格未知的前提下,現已找到毛坯材質為42CrMoA的鍛件。如果毛坯粗車至每個加工面留5mm余量后,調質處理,加工完成磨齒前對齒面進行高頻淬火,能滿足要求,就可以立即組織鍛件并開始機械制造,既能節約設備原制造廠家按照正常生產程序所需要的大部分時間,又可節約對舊件取樣、外送檢測確定材質的時間,同時也可避免材質檢測結果偏差帶來的強度影響。經過查詢生料磨及減速機的資料,對減速機鼓形齒三件套工作原理進一步分析,并對材質為42CrMoA的鍛件進行強度設計校核。