解決措施
減速機廠家分析了漏油現象產生的原因,提出了具體解決措施,進行大膽嘗試,取得較好的效果。
(1)對油封材料進行更換。原使用的是硅橡膠材料的密封元件,硅橡膠材料不適合在較高溫度條件下工作,于是使用氟橡膠材料的密封元件,氟橡膠材料綜合性能優越,耐高溫達300℃,耐油性、耐酸性均優于其他橡膠。可在200~250℃溫度下長期工作。更換了氟橡膠材料的油封后,經實驗密封元件使用壽命大幅度提高,漏油現象明顯減小。但是,兩種密封元件比較,J型油封使用壽命還是小于TC型油封的使用壽命。
(2)J型油封更換成TC型油封。J型油封壽命小于TC型油封壽命,J型油封先失效,J型油封失效后,密封性能下降,于是決定將J型油封更換成TC型油封。分析認為,從TC型油封和J型油封結構來看,TC型油封為雙唇結構,與軸表面接觸為雙重接觸,密封性能好,而J型油封為單唇結構,與軸表面接觸為單線接觸,相比較密封性能差一些。從安裝結構看,TC型油封和J型油封寬度一致,在密封端蓋里兩者僅相隔一個凸臺,由TC型油封代替J型油封,將端蓋里的凸臺加工掉,不僅密封性能提高,而且安裝也方便了。
(3)更換軸套。更換新軸套,需要考慮兩個問題,一個是磨損問題,一個是軸套內孔與輸入軸外徑的間隙問題,間隙小,安裝不方便,易損傷軸表面,間隙大,易漏油。新設計軸套,材質是45號鋼,表面淬火處理,增加表面耐磨性能,淬火處理后的表面進行磨削加工,表面粗糙度控制為0.8μm,軸套表面的光滑,可以減輕磨損,同時增加強度。軸套內孔尺寸公差確定即要考慮加工中產生變形影響,又要考慮溫度變化影響,零件受熱膨脹,間隙增大,所以需要確立合適的間隙。查“設計手冊”采用公式D=D(1+α△T),α=(11.3~13)× 10-6,△T取80℃,計算得膨脹量約為0.1mm,考慮到傳動軸受熱時也會膨脹及其他各種因素綜合影響,軸套內孔公差確定為-0.01~(-0.03)mm。